一个“化石为棉”的故事——来自湖南兴发保温材料有限公司的报道

 
楼主   帖子创建时间:  2021-09-27 14:52 回复:0 关注量:156

偌大的车间里,机器轰鸣,进进出出的大货车在车间门口排起长龙,工人们有条不紊地忙碌着。


这是一个见证奇迹的地方——


一辆辆原料车运进来玄武岩,在这里瞬间变成了柔软的纤维,十分钟后就能变成岩棉制品运送出去;通过回收废渣、废气,车间的废料变废为宝,实现全部利用,省钱省空间还绿色环保。


湖南兴发保温材料有限公司成立于2017年5月,位于东安县芦洪市镇工业园内。几年来,公司以“专业打造、优化产品”为发展策略,在岩棉制品领域全面发力,产品质量得到质的飞跃,实现了发展的腾飞。到目前,公司获得发明专利1件、实用新型专利1件、计算机软件著作权2项,2020年通过湖南省新材料企业认定、高新技术企业认定和ISO9001、14001、45001三体系认证,被评为AAA级信用企业,2021年获得绿色建材评价标识。


立——


以务实和专业为宗旨


“岩棉制品是以玄武岩作为主要原材料,经高温熔化,高速离心技术运转纤维化处理,加入适量黏结剂,固化加工而成的节能环保产品。岩棉制品用于墙体、屋顶的保温隔热,可以使室内更舒适;岩棉板用于防火门和电梯井,可以保护人身安全;幕墙用岩棉板具有更高耐温以及良好的防潮、吸湿和吸水率低等特点,不会对金属产生腐蚀作用……”谈起岩棉制品,公司总经理吴义新滔滔不绝。


2011年,吴义新在广西桂林成立了永兴保温材料厂,主要做保温隔热的建筑材料;2013年,他又在永州经开区成立分公司,实现了产品升级,生产B级防火保温材料。


随着对防火保温材料行业的了解越来越深入,吴义新发现市场需求日新月异,国家对民用外墙保温材料的要求必须使用A级防火材料,在当时湖南只有1家企业生产的产品能达到这个标准,高品质的岩棉制品作为国家A级防火保温材料开始崭露头角,而且供不应求。


升级和转型迫在眉睫。


而当时能实现这个技术,并且拥有一整套全流程生产线的地方很少,通过朋友推荐、网上寻找和行业打听,吴义新最后敲定了南京玻璃纤维研究设计院。从那引进了当时国内最高端的岩棉生产设备,24小时产能80吨以上,这也成为后来公司发展壮大的基础条件之一。


技术支持解决了,厂房选址定在哪呢?


因为原有的生产线已经无法满足岩棉的生产要求,2017年5月,经过摸排和实地考察,吴义新被东安县政府“保姆式”服务感动,决定将新公司厂房地址定在东安县芦洪市镇工业园。


“对于当时的我们来说,时间就是金钱。我要为东安县委县政府的服务点赞,没有他们各方面的大力支持,我们不可能那么顺利地投产。”对于政府的周到服务,吴义新很是感激。


“2018年1月与东安县政府签约,5月动土,12月竣工投产,实现了当年签约、当年投产的目标。目前公司主要生产、销售的岩棉制品,是国家工信部支持鼓励节能产业,是应急管理部消防救援局认定的国家A级防火保温材料。2019年1月,永州市工业大会召开,公司还作为被参观的工厂向大家展示。”吴义新告诉记者。


“目前我们的订单一直都是源源不断的,生产线也是24小时不停地运行,产量已超原设计产量,达到100吨每天。”吴义新介绍。如今,在湖南兴发保温材料有限公司,从原材料进入生产最前端的熔化炉,到产品切割、下线、包装,生产的流程只要十分钟。


变——


以创新和卓越为追求


“新的配比方案出来了!”2019年10月,湖南兴发保温材料有限公司控制房里,传来了一声高兴的呐喊。


虽然从南京那边引入了技术和设备,但是因为每个地方实际条件不一样,公司一直面临着原材料利用率不高的问题,导致产品产出率低,效益不好。


于是,提高产量成了公司亟待解决的又一难题。


为了破解这一难题,从2019年5月到2019年10月,总工程师彭亮带领科研人员进行了技术攻关。这五个月时间,彭亮未曾离开过控制房,研究新的配比、化验不同批次原材料的成分。


这期间,每天和彭亮打交道的不是形形色色的人,而是硅、铝、镁等化学元素,一次、两次、三次……终于,经过几百上千次的失败,新配比生产出来的岩棉板产量和质量都得到了大幅度提升。


岩棉市场竞争日益激烈,每一个微小的创新和改动都能带来意想不到的效益,总经理吴义新深知这一点。在他的倡导下,谁有提高工作效率、优化设备使用的想法都可以提出来,奖励从几百到上万元不等。


2020年1月进入公司的机电主管陈行海,工作中观察到在打包分装岩棉板这道工序上,只有2个平板台,却要十几个工人裁剪铝膜,这不仅浪费人力,而且人工裁剪难免会有失误,多余的铝膜无法回收,还会造成资源浪费。


经过他三个月的研究思考,一台经过他构思、设计、绘图,公司出资买材料制作的在线贴铝膜机投入使用。这台在线贴铝膜机,全流程自动化,大大提高了工作效率;同时机器的失误率更低,节约了铝膜使用。“公司领导大力支持,想法才能落地,这也激励了其他人积极创新。”谈及此事,陈行海表示。


离心机主管陈平洋在工作中发现公司离心机辊头消耗太快。“一般一天就要更换,有时候四五个小时就要换,更换一个辊头要花费两三千元。之前我们不是在买辊头就是在买辊头的路上。”陈平洋笑称。


要怎样减少消耗节约成本呢?


陈平洋通过仔细研究离心机的运行规律,对离心机的运行环境进行了小改动,使离心机辊头的寿命延长到五至七天。


研发更新设备,提高原材料利用率也是湖南兴发保温材料有限公司一直以来坚持“务实”和“追求卓越”的一个缩影。“通过这些改革,为公司节约了人力财力,同时也激发了员工的科研兴趣,在车间里形成了一股潜心科研的浓厚氛围。”吴义新告诉记者。


公司还很重视培养自己的团队,积极组建专业技术团队。2018年入职的罗翠,一开始是办公室文员,响应公司“组建专业技术团队”的号召,经过三个月的培训,如今已经是一名优秀化验员。


与此同时,公司实行“请进来、送出去”的发展策略,将行业的顶尖技术专家请到公司坐镇指导,同时将公司的技术员送出去不断学习、深造,突破重重难关,使公司的技术从依靠外来人员的指导到有自己的专业技术团队,对设备进行多次调试,对工艺技术不断改进和磨合,产、供、销逐步走上正轨,为公司的发展壮大奠定了基础。


稳——


实现质量和环保的双赢


岩棉制品以玄武岩为原材料,生产过程中产生的“废渣”堆在厂区,不能当普通垃圾处理,要花高价专门外运销毁,储存压力特别大,这不仅不环保,而且又浪费钱又占地方。


为了这件事,吴义新每天寝食难安。


2019年10月,吴义新带领技术人员辗转陕西西安、山东、江西、广东等地,拜访行业顶尖技术专家,走访业内有关工厂,致力于寻求经验和技术。


功夫不负苦心人。


经过技术团队夜以继日的学习和分析,发现废渣里有很多岩棉纤维,实验室化验后,进一步发现这些废渣的成分跟岩棉使用的原材料成分十分相似,反复试验后,最后成功将废渣跟水泥等原料按一定比例固化成砖块,成为生产岩棉制品的原材料。


“新的制砖设备生产线,将原材料的利用率从之前的77%提高到85%,产生的废渣还可以持续进入循环中,直至彻底利用。产出的岩棉制品,甚至质量更好,省钱省空间还绿色环保。”吴义新满脸骄傲地向记者介绍。


坚持环保,他们一直在路上。


为了减少废气排放,2020年,公司修建了新的天燃气管道用于回收废气再次利用,之前一个班一天需要2000立方米的天燃气,现在一个班一天只需要1000立方米天燃气,既保护环境又节省了能源。


当天,在车间外工人们正在忙碌地安装静电除尘装置。据介绍,这套静电除尘装置整个花费超过200万元,已达到国内先进水平,将进一步提高生产线清洁排放能力,今年10月可投入使用。


质量铸就品牌,品牌赢得市场。


“佛山这批岩棉板抗拉扯测试不符合要求。”2020年的一天,总工程师彭亮收到了来自化验员罗翠的报告。


“质量是企业的生命!一定不能让任何不符合要求的产品销售出去。”这是公司所有人的共识。彭亮立即通知生产部停止生产,调整配比,而之前生产的几十吨岩棉板全部回炉重造。


湖南兴发保温材料有限公司2021年获得绿色建材评价标识,公司产品不仅在湖南、广东、广西、湖北、江西、重庆等地畅销,被应用到武汉火神山医院、深圳国际会展中心、长沙国际会展中心、柳州国际会展中心、法拉利展厅、华为学校(爱为书院)等大型项目,还通过经销商销往了东南亚等地区。


谈及未来,吴义新表示,公司将进一步立足于永州,依靠科技创新和产业示范带动,拟在年底筹建二期生产线和岩棉制品深加工生产线,提高产能,培养更多技术人员,对产品进行深加工,升级多样化。


“我们现在已经立足于湖南市场,未来我们有信心让自有品牌‘振兵岩棉’遍布全国各地!”对于未来,吴义新信心满满。


 
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